返料羅茨風(fēng)機(jī)的特點(diǎn)
返料羅茨風(fēng)機(jī)作為一種三葉節(jié)能風(fēng)機(jī),采用20CrMnTi材質(zhì)。具有如下特點(diǎn):1、齒輪由株州齒輪廠定點(diǎn)配套生產(chǎn),齒面、錐孔經(jīng)滲碳、淬火,硬度達(dá)到HRC56-62。2、密封結(jié)構(gòu)經(jīng)優(yōu)化設(shè)計,輸送氣體絕不含油污。正是具備了如上的性能特點(diǎn),風(fēng)機(jī)運(yùn)行平穩(wěn)無振動。
循環(huán)流化床鍋爐返料器的流化風(fēng)和返料風(fēng)分布:
1返料裝置內(nèi)部結(jié)焦, 造成返料中止
( 1)燃燒室超溫。 高溫分離器運(yùn)行時溫度與燃燒室溫度相近, 有的甚至高于燃燒室溫度, 如果燃燒室運(yùn)行時超溫, 則進(jìn)入旋風(fēng)分離器的循環(huán)灰溫度容易超過灰的變形溫度, 造成結(jié)焦。
( 2)返料系統(tǒng)漏風(fēng)。 正常工況下返料系統(tǒng)應(yīng)無漏風(fēng), 旋風(fēng)筒內(nèi)煙氣含氧量少, 循環(huán)灰一定速度移動, 停留時間較短, 因此不足以引起循環(huán)灰燃燒, 反之若有漏風(fēng)則易引起循環(huán)灰中碳燃燒而結(jié)焦。
( 3)飛灰中含碳量過高。 如鍋爐點(diǎn)火啟動時燃燒不良, 或運(yùn)行中風(fēng)量與燃煤粒度匹配不佳, 或燃用矸石, 無煙煤等難燃煤, 因其揮發(fā)份少, 細(xì)粉量多, 著火溫度高, 燃燒速度慢等原因都可導(dǎo)致過多未燃細(xì)碳粒進(jìn)入旋風(fēng)分離器而使循環(huán)灰中含碳量增加, 造成二次燃燒而發(fā)生結(jié)焦。
( 4 )循環(huán)灰量太少。 灰量少使得循環(huán)灰在回料系統(tǒng)中移動太慢, 幾近靜止。 易引起結(jié)焦, 同時灰量太少易使燃燒室煙氣攜帶煤粒倒卷吹入返料器, 也易引起結(jié)焦。
2返料裝置系統(tǒng)內(nèi)有異物等大塊堵塞, 造成返料通路阻斷, 返料被迫中止
( 1)旋風(fēng)分離器頂部澆注料大面積脫落, 進(jìn)入料腿, 堵塞通路。
( 2)爐膛出口水平煙道處澆注料脫落, 進(jìn)入料腿, 造成堵塞。
( 3)澆注料脫落的主要原因有施工質(zhì)量差, 烘爐保養(yǎng)差和司爐在啟停鍋爐時, 速度過快, 造成澆注料膨脹不均而脫落。
( 4 )鍋爐使用煤質(zhì)差, 煙氣中飛灰含量大, 以及風(fēng)量調(diào)整不匹配, 造成澆注料沖刷磨損嚴(yán)重而脫落,進(jìn)入到返料系統(tǒng), 形成堵塞。
3返料羅茨鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)量控制不好, 返料器無法正常工作
( 1)鍋爐啟動初期或者鍋爐負(fù)荷大幅下降, 返料風(fēng)過大, 燃燒室煙氣反竄進(jìn)入分離器返料系統(tǒng)的正常循環(huán)被破壞。
a . 返料閥立管料柱太低, 不足以形成料封, 被返料風(fēng)吹透。
b. 返料風(fēng)調(diào)節(jié)不當(dāng), 使立管料柱流化。
( 2)返料風(fēng)量小, 造成返料器流化效果差。
a . 運(yùn)行中返料風(fēng)門由于振動, 自動關(guān)小, 司爐沒有及時發(fā)現(xiàn)。
b. 返料風(fēng)機(jī)故障, 風(fēng)壓或風(fēng)量降低。
c. 風(fēng)帽小孔被脫落的澆注料小顆粒堵塞, 造成通風(fēng)不良, 不能滿足流化物料所需的流化風(fēng)。
d . 風(fēng)帽磨損嚴(yán)重, 頂被磨掉, 風(fēng)向上直行, 破壞了正常的流化工況。
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